缜密分析 果断处置
磷酸分厂清理低闪冷却系统保证系统高产
作者:磷酸分厂 海成立
磷酸系统自从2017年五月份大检修及清理后开车状况良好,为浓磷酸及磷酸二铵的连续高产稳产提供了足量的磷酸。萃取低位闪蒸冷却系统经过连续运行半年的生产运行后,于去年11月中旬对萃取低位闪蒸冷却系统进行了一次彻底的检查和清理,萃取系统生产状况一直保持良好。
近期,在高生产负荷大量投加硫酸及磷矿的情况下,逐渐表现出萃取槽温度升高、萃取负荷受限的态势,这种状况如果继续发展下去,势必会影响萃取系统的安全运行、系统指标及生产负荷。
为此,分厂及时对此状况进行了原因分析,根据闪蒸室负压、循环冷却水量水温及低闪循环泵运行状况,初步断定为闪蒸室顶部气相管路不畅。
原因分析后,分厂领导当机立断,决定对该部分设备管路进行检查清理。
2月6日9时,在50t吊车到位后,检修清理工作即进入了紧张有序的过程中。打开闪蒸室顶部直径800mm气相管道,管道内结垢已将弯头处的流道面积堵塞四分之三以上;预冷凝器进气口管道上结垢粘结物堵塞也比较多。
由于管道是刚从温度达90度以上的系统中拆下来,不但温度高而且还有刺鼻的气味,管道内的清理环境可想而知。他们拿来钢钎、铁铲,一面挖、一面铲,从外面无法清理到的管段,人员就跪爬进去,一点点、一层层将管道内的结垢清理干净。
预冷凝器顶部平台上在冬季是寒风嗖嗖,而预冷凝器直径800mm的进气管口则是热气逼人,清理人员带好口罩、系好安全带,先从进气管口外面用钢钎一点一点将管壁上的结垢清理出来,然后进入进气管将里面的结垢清理下去、再从底部清除出设备。
为加快清理进度、节约时间、保证清理检修安全顺利完成,在清理过程中分厂领导、技术人员始终坚守在现场,并全程参与清理工作。从拆卸、清理、安装,整个清理过程从早上九点开始,11:30全部结束。
通过对磷酸萃取低位闪蒸冷却系统的清理,该部分生产状况恢复正常状态,为生产的安全运行、指标的稳定及高产稳产提供了良好的保障。